Ah ce petit Trex. Une très belle machine. Certes, ce n’est pas un SE V2 vuque c’est un hybride entre le 450 S d’origine et des pièces de Copter X, mais le premier vol à été assez exceptionnel : pas de tracking, juste un peu de reglage au niveau de la radio, comme on dit chez moi « top moumoutte » !
La réaction en vol est bien différente de mon 3DX : il est plus nerveux et permet de faire du vol au club en indoor de façon plus aisée avec moins peur de se prendre un mur. Et puis bon, je suis quand même moins stressé vu le prix des pièces de Trex.
J’ai encore pas mal de vol à faire pour bien le prendre en main, mais je pense que ce « petit » hélico va me permettre de tenter des choses avant de le faire sur le 3DX500.
Un petite photo de l’électronique pour montrer ma config. Le Bec est un peu de travers, mais je n’ai pas trop eu le choix du placement et de la position pour des raisons de longueur de fils.

Cela faisait bien longtemps que je n’avais pas crashé le Quark… Dimanche dernier, lors de notre petite rencontre dominicale à Gradignan, j’ai décidé de le faire voler, le vent était faible voir nul. manque de bol, dans une courbe un peu basse, j’ai pas réussi à récupérer une bonne trajectoire (un peu trop de vent, pilote trop mauvais ?) et pof, crash. L’hélico n’étais pas très haut et la vitesse faible, mais le résultat fût sans appel :

Deux pales de cassés, pales d’anti couples cassés. J’avais pourtant entoilé les pales principales, mais ce ne fût pas assez… j’ai quand même volé par la suite avec mon 3DX sans soucis.
Je n’allais pas laisser le Quark dans cet état, j’ai donc rapidement entoilé deux nouvelles pales (en prenant plus de surface sur l’attache), rééquilibré et je l’ai fait voler sans soucis à Yvrac au club hier soir. J’ai fait des jolies courbes, j’ai même tenté un peu le vol de face.
Allez, on retentera en exterieur un peu plus tard !
Je fais un break dans mon historique de l’hélico (j’ai pas mal de choses à poster sur le Quark) et juste pour dire qu’hier, j’ai fait un vol avec mon 3DX500 dans mon hangar aux bureaux, juste du stationnaire. C’est très stable, c’est indéniable, mais c’est bien gros, donc on se retrouve avec une inertie proportionnelle à la taille (je pense au Quark).
J’ai remarqué qu’il part beaucoup sur l’avant, un peu de trop à mon goût. Il a bien sur les deux Lipos qui pèsent leur poids plus le canopy que j’ai enfin monté, plus le kit bouboule qui doit bien le déséquilibrer. J’ai décidé aujourd’hui de regler un peu tout ça en diminiuant la longueue de la tringle qui part du servo arrière.
Et hop, un essai en exterieur à Gradignan ce soir avec ma femme et mon fils, qui découvraient pour la première fois l’hélico en vol. résultat, il tire toujours vers l’avant… grumpf.
Sinon, vol sympa, toujours trop court, avec une température de 2°C brrrrr. Ma femme était impressionnée par l’engin, mon fils voulait lui le piloter (à 3 ans et demi, on va éviter).
Il me reste encore pas mal de réglages à faire, mais il vole plutôt bien et j’en suis très content ! Ca va contrebalancer avec les prochains billets que je vais faire sur mes (nombreuses) galères !
Ah oui, bientôt quelques photos. Le texte, c’est bien, les images, c’est mieux !
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